鞏義市恒昌冶金建材設備廠
恒昌機械離心選礦機在處理鐵礦石中的應用
鞍鋼弓長嶺新選廠是我國最早(1975-977年)建成的處理假象磁鐵礦石的磁重流程選礦廠。礦石中鐵礦物主要是磁鐵礦和假象赤鐵礦,脈石是石英、角閃石等。礦石經磨碎到一200目占63一75%,先經弱磁選機選出磁鐵礦,磁選尾礦送重選處理,原設什重選全部采用φ800x600離心機,采取一次粗選、一次精選流程,得最終精礦和最終尾礦,精選尾礦循環處理,設備工作條件見表中φ800離心機鐵粗、精選數值,作業指標見表。
盡管表所列指標接近設計值,但由于全廠按300萬噸/年規模共安裝了720臺離心機,很難做到完善管理,兼之原礦中磁性鐵含量波動很大,致使重選給礦濃度和體積也難以穩定,設計預定精礦品位60.30%,作業回收率76.71%,而實際1978年全年重選精礦平均品位只有57.83%,回收率為62.45%。
為了貫徹精料方針,1978年開始進行了第一次技術改造。原礦磨礦粒度提高到一200目占75%t磁選尾礦先經水力旋流器分:級,沉砂給螺旋榴槽,滋流送φ1600x900雙錐度離心選礦機,經一次租選、二次精選得最終精礦和最終尾礦。離心機總合數減為288合。
經過流程改造后,離心機的作業指標還是不穩定,原因仍是進入重選的礦量多變所致。盡管如此。據1985年全年統計,在給礦品位為30.22%條件下,重選精礦品位提高到了63.71 %,作業回收率61.03%,雖未達到設計值但比改造前已有很大進步。
為了解決重選礦量不穩定并降低能耗,1985年又在7,8兩系統進行了二次改造。這次改造采用階段選別,強磁拋尾,中礦再磨、柱細分選的磁重流程。在一段磨礦后應用螺旋溜槽選出大量磁鐵礦及赤鐵礦作合格精礦,穩定了二段磨礦后的重選給礦量,并使一、二段球磨機的合數變為2對1。二段磨礦后的重選流程與一次改造時相同,但粗選離心機的給礦粒度降低到一200目占84%,由于給礦細度增加(其中小于4.021毫米粒級占42.55%,而雙錐度離心機對該粒級的回收率只有44.12%),致使離乙機的作業回收率降低。在最終精礦品位為62.83%時,回收率只有58.17%。各段離心機的分選指標列于表11.8._1。但對整個生產流程來說,選別指標卻大幅度提高。
應用離心選礦機還對鞍鋼齊大山鐵91石、河北司家營鐵礦石,首鋼水廠鐵礦石,湖南洞石鐵礦石、湖南祁東鐵礦石、昆鉚上廠鐵礦石、馬鋼姑山鐵礦石和海南鐵礦石進行了試驗室或工業試驗,采用的條件與分選指標大體相近,但只有少數選廠納入到生產流程中,多數礦山在考慮到生產成本后未能建設。
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